空分设备的节能降耗综述.pdf

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资源描述
治金/矿山通用机械(CM
GM in Metallurgical& Mine Industr
空分设备的节能降耗综述
中国空分设备有限公司(浙江杭州31051)潘明许峰杰徐华珍
摘要】空分设备属于高能耗设备,能源的消程,低压空气流程的主要耗能设备是空压机,空压机
耗占了产品成本的70%以上,降低能耗可以显若提高企
的设计以及制造工艺对空压机的效率影响很大。选用
业经济效益。在空分技求的发展过程中,节能降托可以「优良的空压机组能给整套空分装置能耗带来极大的降
从设各的设计制造以及运行操作管理等方面入手。结合低。采用三元流叶轮,冷却效果好、等温效率高的等
エ作实际、主要从以上两方面对空分设备能耗降低做了温型空气压缩机组,可以带来比传统空压机的能耗降
针对性的论述,并提出了对应的方法。
低3%的效果,在大空分装置中的优勢又更为突出
【关键宇】空分设备节能降耗方法
1)采用先进的气动设计、高质量加工材料和高精
密的制造工艺。
前言
2)高质量的安装水平,使空压机具有良好的润
节能降耗是企业提高经济效益、增强竟争力最主滑性能、有较高的机械传动效率,从而使得空压机组
要的措施之一。节约能源又是一个企业应该担负的社会能保持高效率运行。避免机组出现油压、油温超限波
责任。空分装置属于高能耗设备。所以想方设法降低空动,尽量将空歴机组控制在安全的运行状态之中。
分设备的能耗是企业所必须面临的问题
3)提高机组中间冷却器的冷却效果,安排加强
点检监测,预防并消除中间冷却器发生堵塞或者泄漏
能耗的构成主体
等故障。做好水质的软化及清洁工作,及时清洁过滤
空分装置能耗的构成主体如下

(1)由电动机驱动的压缩机组(高压
4)定期消除叶轮、管道和蜗壳产生的结垢,冲洗
1)空压机、增压机、氮压机(内压缩)。
或检修时对叶轮重做动平衡,以确保机组一直具有良
2)空压机、氧压机、氮压机(外压缩)。
好的气动性能。
(2)辅助设备(低压)包括水泵、低温液体
5)定期拆检更换机前过滤器滤芯。选用高效的带
泵、电加热器、油泵、油箱加热器及控制系统用电。
自洁功能的空气过滤器,以尽可能提高空压机进口压
カ。在出口压力一定的前提下,通过提高机前压力,
设计制造措施
减小空压机压缩比,能有效降低机组整体能耗。
1.采用高效率低能耗空压机组
2.采用填料下塔
现代空分设备已经发展到第六代全低压空分流
最近几年空分规模发展迅速,除了等级规模的提
CMi通用加
2016年第3期ww. ety?x con
61
厅方数据
CM治金/矿山通用机械
GM in Metallurgical Mine Industr
高外,还有一项最重要的技术进展就是用规整填料
当用户所需氧氮产品体积比为1:1的情况下,
塔取代了筛板塔下塔。
空分装置将会有大量的污氮气以及氮气可进入到水冷
从20世纪70年代开始,填料塔技术由苏尔寿公司」塔換热,并能使水温降至2-13C达到供空冷塔上段
开发井成功应用于空分精馏塔。上塔和制氩系统采用使用要求,此时空冷塔出塔空气温度与进入冷却水
了填料后,空分提取率大大提高,能耗大大降低。規水温相差约1℃,这一温度可完全满足整个空分工艺
整填料具有压降小,分离效率高、能耗低的显著优点要求。在此情况下,在实际运行中可采取停运冷冻机
理论上可节能约8%,实际运行约节能4%-5%),组。停运冷冻机组后,整套空分装置的能耗可下降约
塔径小,液体滞流量少,操作弹性范围大,适应性1%,使设备能耗进一步下降。
强,采用规整填料可有效地降低塔阻力,提高分离效
4.冷箱内配管优化设计
率和操作稳定性。
主换热器采用U形配管,无需使用其他方法分配
国内空分厂家设计供货的空分下塔仍以筛板塔技
气体,可以减小换热器上的外加阻力,并使各换热器
术为主。随着空分规模等级的大型化,填料下塔技术
温差均匀,减少不可逆损失,节省能耗。
的应用将越来越得到普遍运用。采用填料下塔技术,
尽可能合理布局冷箱内管道,因返流气体压力
将会使下塔阻力进一步降低,空压机的排出压力也进
低,所以返流气管路尽量减少弯头、直角弯、三通以
步得到降低,从而达到降低能耗的目的。
及U形弯等增加阻力的环节;例如污氮气去分子筛管
以中国空分设备有限公司自主设计的两万等级
道的布局应该充分考虑到避免被迫通过提高上塔压力
空分为例,在此装置中使用筛板的下塔阻力在标准
来解决分子筛吸附器的冷吹气量不足之处;正流空气
工况下约为15kPa,而使用填料的下塔阻力在标谁工
同样也要充分考虑到管道布局、合理的管道口径、阀
况下仅为4.7kPa。假如设定当地大气压为100kPa
门位置设置以及阀门选型等方面带来的阻力。
在其他配置都相同的情况下,那么采用筛板技术下
通过合理的优化设计,降低不必要的阻力损失
塔空分的空气透平压缩机组排气压力需要6.15bar
(1bar=0.1MPa,下同),而采用填料技术下塔空
亦能给整套空分带来一定的性能提升。
分的空气透平压缩机组排气压力仅为6.05bar,相差
5.液体反充管线设计
10kPa左右的阻力。
液体反充管线的设计,主要运用在装置冷却阶段
空压机吸入压力为99?Pa,设空气透平压缩机组
完毕,进入到积液阶段后,通过液体槽车倒灌液体进
的效率为74%,吸入温度25℃,那么筛板下塔空分的
入主冷中的方式,缩短积液时间,并快速进入到调纯
空压机轴功率约为7970kW,填料下塔空分的空压机
阶段,缩短整个空分起动时间,这样能大大减少机组
轴功率约为7890W,两者之间相差8XW,工厂用电的无功损耗,达到节能的日的。
以0.5元kWh计算,年运行8000计,仅此一项,采
用填料下塔技术每年可以为企业节约电费32万元。
四、操作管理措施
3.设置水冷塔,充分利用污氮气
1.降低系统损耗
预冷系统中设置水冷却塔,并将富裕的污氮气
降低系统损耗,包括物料与冷量的损耗。在物
以及氮气通过管道连接通入到水冷搭底,充分利用污料、冷量制取上都需要消耗原始资源,系统中的各种
氮气和氮气的不饱和性(吸湿性),在不饱和气通过损耗都会反映到最终能耗的提高。
水冷却塔时携带大量的水分,此时水分的蒸发需要潜
(1)降低系统中的泄漏损失包括气体在动机组
热,在极短的气水接触換热过程中,水分的蒸发难以中的内、外泄漏,气、液在冷箱管道的泄漏,尤其是
从外界获得足够的热量,只能通过吸收水的内能而进液体的泄漏,生产单位液体需要的制冷量要比气体大
行汽化,从而使得使水温降低。与此同时可以减少冷得多,制取低温液体所耗費的能量也更多。泄漏不止
冻机所需制冷量(甚至取消冷冻机组),降低装置能会造成不安全隐患,也公使系统能耗极大损失。

(2)选用优质的珠光砂保温材料冷箱运行一段
62cM用
方数据
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