湿法炼锌浸出沉矾沉铁工艺探讨.pdf

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2 0 1 7 年4 月第2 期 马菲菲:湿法炼锌浸出沉矾沉铁工艺探讨 1 9 湿法炼锌浸出沉矾沉铁工艺探讨 马菲菲 ( 白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂,甘肃白银7 3 0 9 0 0 ) 摘要比较了常规黄钾铁矾法与低污染黄钾铁矾法沉铁的优缺点,针对常规黄钾铁矾法铁矾渣含 锌高以及低污染黄钾铁矾法无法处理高铁原料的问题,提出常规黄钾铁矾法与低污染黄钾铁矾法联合 沉铁新工艺。 关键词湿法炼锌;浸出;常规黄钾铁矾法;低污染黄钾铁矾法;联合沉铁 中图分类号 T F 8 1 3 文献标志码 B 文章编号1 6 7 2 6 1 0 3 ( 2 0 1 7 ) 0 2 一0 0 1 9 0 4 1 黄钾铁矾法的原理和特点 国内湿法炼锌大部分浸出采用黄钾铁矾工艺, 主要有中性浸出、高温高酸浸出、预中和、沉矾、酸洗 等工序。采取高温高酸在提高锌浸出率的同时,也 使大量铁进入溶液。沉矾的主要目的是除去溶液中 三价铁离子,条件为温度大于9 0 ,p H1 5 1 7 , 同时溶液中必须具有一定浓度的K + 、N a + 、N H 4 + ( 工业生产一般使用硫酸钠、硫酸氢钠或碳铵较 多) ,在反应6 8 h 后,形成铁矾,达到沉铁的目的。 反应方程式如下: M e 2 S 0 4 + 3 F e 2 ( S 0 4 ) 3 + 1 2 H 2 0 叶 2 M e F e 3 ( S 0 4 ) 2 ( O H ) 6 + 6 H 2 S 0 4 ( 1 ) 由反应式( 1 ) 可知,该沉铁过程属于放酸反应, 即随着反应的进行,矿浆酸度随时都在发生变化。 因此,黄钾铁矾法有两种:常规黄钾铁矾法和低污染 黄钾铁矾法。常规黄钾铁矾法是指沉矾工序加入锌 焙砂,中和沉铁过程中不断放出的酸,来满足沉铁工 艺p H 值1 5 的条件。低污染黄钾铁矾工艺主要是 通过调整预中和焙砂的加入量,控制预中和的终酸, 以满足沉铁工艺p H 值1 5 的条件,从而实现沉矾 不加料,杜绝因沉矾加入焙砂造成铁矾渣污染严重、 不溶锌高的问题。低污染黄钾铁矾工艺是在常规黄 钾铁矾工艺基础上取消了沉矾加入含锌物料,即通 过对沉矾剂的改型,使沉矾剂在起沉矾作用的同时, 作者简介 马菲菲( 1 9 8 8 一) ,女,陕西南郑人,大学本科学历,助 理工程师,主要从事湿法冶金技术管理工作。 收稿日期 2 0 1 6 一0 3 一叭 将沉矾过程中产生的部分酸中和,从而保证沉矾过 程中酸的平衡。 常规黄钾铁矾工艺用锌焙砂中和沉铁过程中不 断释放出的酸,可处理高铁原料,但不可避免地使锌 焙砂中未溶解的锌残留在铁矾渣中,造成锌金属的 损失。低污染钾铁矾工艺由于没有加入锌焙砂,铁 矾渣含锌较低,但沉铁过程中不断释放出的酸使其 无法处理高铁原料。因此,研究低污染黄钾铁矾与 常规黄钾铁矾联合沉铁工艺具有现实意义。 2 生产实践 西北铅锌冶炼厂年产1 0 万t 电锌,采用黄钾铁 矾法的湿法炼锌工艺。近几年的生产经历了由低污 染黄钾铁矾工艺改为常规黄钾铁矾工艺,再由常规 黄钾铁矾工艺改为低污染黄钾铁矾法与常规黄钾铁 矾法联合沉铁的过程。 2 1 低污染黄钾铁矾工艺 2 1 1 存在问题 西北铅锌冶炼厂是国内第一家采用黄钾铁矾法 工艺的锌冶炼厂,受当时工艺认识及设备选型的局 限,浸出系统设备能力比较小。采用低污染黄钾铁 矾工艺,铁矾渣含锌较低,但沉矾时间不足,系统沉 铁能力不足,仅为1 0g L ,沉矾上清铁升高,导致中 浸上清率较低,严重影响了生产。为了保证沉矾后 液铁含量达标,只好使预中和过程中矾渣大量早熟。 大量铁矾渣进入预中和底流,并随其返回酸浸,与酸 浸工序铅银渣混合,两渣互混,导致铁矾渣量变小, 铅银渣量变大,有价金属无法得到有效回收。表1 万方数据 2 0 中国有色冶金 A 生产实践篇重金属 1 0 1 18 0 9 02 7 3 02 8 3 01 8 2 51 7 2 5l l 1 31 9 2 82 4 2 1 2 问题分析 造成上述问题的主要原因是低污染钾铁矾工艺 无法处理高铁原料,浸出系统沉铁能力不足,再加上 黄钾铁矾沉铁过程属于放酸反应,即随着反应的进 行,矿浆酸度随时都在发生变化,实际生产中沉铁酸 度控制不到位的情况经常出现。为了追求较好的沉 铁效率,在酸度不到位影响了沉铁效率的状况下,误 认为是N a + 、N H f 浓度不足,以至于片面增加沉铁 剂使用量,虽然取得了较理想效果,但正真的机理是 利用碳铵中和反应过程释放的酸达到沉铁的目的。 由此导致N a + 、N H - 过量,周而复始湿法系统N a + 、 N H f 不断积累。西北铅锌冶炼厂预中和酸度控制 为1 5 2 5g L ,温度在8 5 以上,完全满足矾渣早 熟的条件。I 段酸浸低酸控制在2 8 3 0g L ,虽然 不具备沉铁条件,但很接近沉铁酸度,从反应化学平 衡方面考虑,如果N a + 、N H f 浓度较高,沉铁反应有 进行的可能,预中和工序底流返回酸浸,两渣互混 严重。 2 1 3 解决方案 对目前浸出工艺控制条件进行分析,导致铁 矾早熟和两渣互混的主要原因是系统N a + 、N H f 积累,其次是预中和酸度控制过低,再者是预中和 和沉矾工序浓密机液固分离效率低,两工序上清 含固量较高,特别是预中和上清,近几年一直十分 浑浊,大量的渣被带人沉矾。以上问题的解决方 案: ( 1 ) 降低系统N a + 、N H ? 浓度,保持现有工艺技 术控制条件不变,仅在沉矾系统减少碳铵使用量,在 原基础上减少一半,即按照预中和上清铁量的0 7 2 倍加入,运行1 2 1 4d 后,I 段、预中和铁含量相差 不大,则说明系统N a + 、N H f 浓度已降至可控范围, 达到了降低N a + 、N H f 浓度的目的。 ( 2 ) 沉矾系统适量增加焙砂,调节p H 值至沉铁 酸度控制范围,即采用常规黄钾铁矾工艺。 ( 3 ) 若系统阳离子浓度降下来,将预中和底流 由一段酸浸改为进入沉矾工序,杜绝早熟的铁矾进 入酸浸工序与铅银渣互混。 2 2 常规黄钾铁矾工艺 2 2 1 存在问题 采用常规黄钾铁矾工艺,浸出两渣得到彻底分 离,铅银渣中的P b 由原来的2 富集到8 1 2 左右,F e 由原来的2 2 下降到了1 0 以下,A g 的富 集比达到了3 5 倍。但铁矾渣含锌有较大幅度上 升,达到了5 6 。浸出两渣成分见表3 。 表3 常规黄钾铁矾工艺浸出两渣成分 万方数据 2 0 1 7 年4 月第2 期马菲菲:湿法炼锌浸出沉矾沉铁工艺探讨 2 l 2 2 2 问题分析 常规黄钾铁矾工艺通过加入锌焙砂中和沉铁过 程中不断放出的酸,以达到沉矾沉铁的条件,渣中锌 的浸出主要依靠于铁矾渣酸洗工序,酸洗工序始酸 一般控制在8 0 9 0g L 。随着优质矿源的减少,锌 精矿含铁不断上升,达到了1 1 左右,铁矾渣的渣 量大幅上升,酸洗设备能力不足问题更加凸显,渣含 锌大幅上升。 2 3 低污染黄钾铁矾与常规黄钾铁矾联合沉铁 2 3 1 改进方案 为了降低浸出两渣含锌,同时实现两渣分离,克 服两种黄钾铁矾沉铁法的缺点,采用低污染黄钾铁 矾与常规黄钾铁矾联合沉铁工艺,即:在高铁矿情况 下,分两段沉铁,第一段采用常规黄钾铁矾法沉铁, 第二段采用低污染黄钾铁矾法沉铁。具体方案如 下: ( 1 ) 第一段采用常规黄钾铁矾法沉铁,加入焙 砂及碳铵,确保一段沉铁后液F e 1 0g L ,浓密底流 进入矾渣酸洗工序;第二段采用低污染黄钾铁矾法 沉铁,加入碳铵与中和剂碳酸钙,确保二段沉铁后液 F e 2g L ,所得铁矾渣为纯净铁矾渣,底流不需要 酸洗,与酸洗浓密底流混合后压滤。 ( 2 ) 酸洗工序仅处理常规黄钾铁矾产生的铁矾 渣,渣量减少,同时延长常规黄钾铁矾沉铁时间,确 保预中和上清铁控制在1 0g L 以下。因此,原预中 和槽( 1 2 0m 3 ,2 台) 改为常规黄钾铁矾产生矾渣的 酸洗槽,原酸洗槽( 1 2 0m 3 ,3 台) 改为一段沉矾槽。 ( 3 ) 碳铵的浆化液选用I 段上清,以减少系统 循环流量,沉矾品种由沉矾系统提供。 改进后的工艺流程见图1 。 焙砂、废液、锰粉 r 量 ! 兰堕叫! 堡堡兰| 1 赢 矗篮堡! 壁蔓 T II 。| I 段热酸浸出卜 常规黄钾铁矾沉铁 匦扭 照等酸三 t 废液、浓硫酸底流 上上 I I 段高温高酸浸出I I 矗裹lI 低污銎黄钾铁矾沉铁I ,:I :一 上清压赢翮厂磊薹F 1 一上清、+T T B B 酷茸 b j i 基I 铅银渣 铁矾渣 图1 常规黄钾铁矾与低污染黄钾铁矾 联合沉铁工艺流程图 2 3 2 运行效果 采用常规黄钾铁矾与低污染黄钾铁矾联合沉铁 工艺,系统沉铁能力有了一定程度提高,基本实现了 浸出两渣的完全分离,且铁矾渣含锌有很大程度降 低。系统沉铁效果与浸出两渣指标分别见表4 、 表5 。 表4 浸出系统工艺控制参数与沉矾沉铁效果g L 分析表4 中F e 浓度数据可知,1 段酸浸工序基 本没有铁矾早熟,并完全满足系统沉铁要求。 从表中看出,通过常规黄钾铁矾与低污染黄钾 铁矾两段联合沉铁,浸出两渣已实现完全分离,铅银 渣中铅富集至9 ,铁降至1 0 以内,铅银渣中铁主 要以未裂解的铁酸锌存在,银的富集比增长3 4 倍。同时,铁矾渣含锌有了较大幅度下降,达到4 左右。 3 结论 目前,国内湿法炼锌行业沉矾工序或者采用单 一的低污染黄钾铁矾沉铁工艺,或者采用常规黄钾 铁矾沉铁工艺。常规黄钾铁矾与低污染黄钾铁矾两 段联合沉铁工艺在国内具有创新性和先进性,不仅 解决了铁矾渣含锌高的问题,同时实现了浸出两渣 完全分离。经生产实践验证,该工艺是成功的。 一直半 万方数据 2 2 中国有色冶金A 生产实践篇重金属 注:由于锌精矿A g 品位较低,故铅银渣含A g 较低。 常规黄钾铁矾与低污染黄钾铁矾两段联合沉铁 成系统钙上升,导致出现钙镁结晶等问题。中和剂 工艺虽然解决了铁矾渣含锌高问题,实现了两渣分 的选择将是下一步的研究方向。 离,但采用碳酸钙作为低污染黄钾铁矾的沉铁剂,造 D i s c u s s i o no nV a n a d i u ma n di r o np r e c i p i t a t i o np r o c e s si nz i n ch y d r o m e t a l l u r g y M AF e i f e i A b s t r a c t :T h ea d v a n t a g e sa n dd i s a d v a n t a g e so fc o n v e n t i o n a lj a r o s i t ep r o c e s sa n dl o w p o l l u t i o nj a r o s i t ep r o c e s sa r e c o m p a r e d A st h ez i n cc o n t e n ti nr e s i d u ei sh i g hi nc o n v e n t i o n a lj a r o s i t ep r o c e s sa n dh i g hi r o n b e a r i n gm a t e r i a l s c a n n o tb et r e a t e dw i t hl o w p o l l u t i o nj a r o s i t ep r o c e s s ,an e wp r o c e s sw i t ht h ec o m b i n a t i o no fc o n V e n t i o n a lj a r o s i t e p r o c e s sa n d1 0 w p o l l u t i o nj a r o s i t ep r o c e s si sp r o p o s e df b ri r o np r e c i p i t a
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